
近期,淋膜纸车间4#淋膜机电晕机改造顺利完成并投入使用。通过在设备上方、下方增设导辊并优化穿纸路径,成功实现淋膜纸背面打电晕处理的在线作业,彻底告别传统停机打电晕的操作模式,生产效率得到显著提升。
传统生产流程中,淋膜纸背面电晕处理需停机后单独操作,不仅中断生产节奏,增加工序耗时,还可能因频繁启停影响产品质量稳定性。为破解这一生产瓶颈,张先锋处长经过反复研究推敲,制定针对性改造方案。核心改造聚焦于导辊加装与穿纸方向优化:通过精准测算设备空间布局,在电晕机上下区域合理增设导辊组件,重新规划纸张传输路径,使淋膜纸背面能够在连续运行状态下精准通过电晕处理区域,实现“边生产、边处理”的一体化作业。
改造后的4#淋膜机,不仅彻底省去停机、开机及等待处理的时间成本,大幅缩短单批次产品生产周期,还减少因停机造成的原料损耗和设备磨损,进一步提升了产品表面处理的均匀性。经实际生产验证,设备运行稳定性显著提高,为淋膜纸生产产能提升和产品质量优化奠定了坚实基础。
此次技术改造是淋膜纸生产处立足生产实际、践行降本增效理念的生动实践。下一步股票配资市场,淋膜纸生产处将持续聚焦生产过程中的痛点难点,加大技术革新和设备升级力度,不断提升生产效率和产品竞争力,为企业高质量发展注入强劲动力。
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